電石產(chǎn)業(yè)屬于我國能源密集型行業(yè),其特點是能耗高、污染重。近年來,隨著國家節(jié)能減排號召和電石產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗要求的提出,位于山東省的聊城研聚新材料有限公司打響了一場工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的攻堅戰(zhàn)。作為一家專業(yè)從事電石加工和銷售的現(xiàn)代化企業(yè),該公司引進(jìn)了不少節(jié)能減碳、綠色智能技術(shù)改造示范應(yīng)用項目。其中,由凱泉承擔(dān)的電石爐循環(huán)水節(jié)能水泵改造項目尤為引人注目。
項目背景
電石爐循環(huán)水系統(tǒng)是電石生產(chǎn)流程中的核心設(shè)備,負(fù)責(zé)確保電石爐的穩(wěn)定和安全運行。而在此過程中,循環(huán)水泵的作用是通過電機(jī)驅(qū)動葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生強(qiáng)勁的離心力,吸引冷卻水進(jìn)入泵體,并將其穩(wěn)定地推送至電石爐內(nèi)部,保障生產(chǎn)流程的順暢。因此,循環(huán)水泵的能效優(yōu)化對于降低能耗和提升生產(chǎn)效率具有重要意義。
圖|改造前現(xiàn)場
在與研聚新材料循環(huán)水系統(tǒng)的合作過程中,凱泉技術(shù)團(tuán)隊經(jīng)現(xiàn)場多次勘測與交流后,發(fā)現(xiàn)其存在以下問題:
1、水泵參數(shù)設(shè)計偏差較大,實際運行只需要55-60米的揚程即可,額定揚程90米;
2、水泵選型參數(shù)偏大,導(dǎo)致水泵效率偏離額定最高運行效率,實際運行效率低;
3、水泵進(jìn)口總管壓力為0米,經(jīng)過過濾器后為-3米。過濾器阻力大;
4、水泵配置減速器,減速器存在問題是無法調(diào)高轉(zhuǎn)速,調(diào)高后會失速;
5、空冷島冷卻塔有8臺冷卻風(fēng)機(jī),冷卻溫差較小,另外該冷卻塔阻力較大,參考二期測量數(shù)值壓損為19-20米。
解決方案
為了解決這些問題,凱泉技術(shù)團(tuán)隊通過對水泵生產(chǎn)用系統(tǒng)實際運行的工況參數(shù)的分析與研究,將永磁調(diào)速更換為工頻控制。
圖|改造后現(xiàn)場
同時,按最佳運行工況參數(shù)定制凱“Smart睿智流”高效節(jié)能水泵來替換目前處于不利工況運行、低效率運行的水泵,以提升整個系統(tǒng)的效率,降低水泵運行的能耗。
1—設(shè)計效率高,高效區(qū)寬
高效泵設(shè)計和自身效率比傳統(tǒng)普通水泵高,高效區(qū)比普通水泵寬12%-20%;這樣即使用水變化導(dǎo)致水泵在一定范圍內(nèi)偏離設(shè)計點運行,高效泵也能保證運行在高效區(qū)。
2—技術(shù)突破、低汽蝕
高效泵的汽蝕性能比普通水泵好,即使水泵偏大流量運行也不會發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。
項目成果
新水泵的投入使用后,水廠泵站的運行效率得到了顯著提升,無效耗能大幅降低。系統(tǒng)改造后的節(jié)電率達(dá)到了25%,每日減少電能消耗達(dá)11,184千瓦時,折算至全年,則累計節(jié)省電量高達(dá)4,007,600千瓦時,節(jié)約費用約2,003,800元(按照0.5度/元計算)。此外,從環(huán)保角度出發(fā),年節(jié)約標(biāo)煤約492噸,減少CO?排放約3,995噸。
作為水泵性能提升的先行者,凱泉一直在不斷拓展高效運行的邊界,深入研究各種復(fù)雜工況下的系統(tǒng)最優(yōu)運行參數(shù)、水泵變工況運行參數(shù)、并聯(lián)運行參數(shù)以及工藝流程的變化等,提供與管網(wǎng)系統(tǒng)匹配的高效節(jié)能水泵解決方案,以滿足不同客戶的需求。隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高和市場競爭的加劇,凱泉期待與各界合作伙伴攜手共進(jìn),推動綠色、智能、高效的生產(chǎn)方式,共創(chuàng)美好未來。